下面結(jié)合某選廠現(xiàn)狀就目前影響介質(zhì)消耗的幾點(diǎn)因素做出分析:
1. 洗煤廠介耗現(xiàn)狀
某洗煤廠為重介洗煤廠,目前噸原煤介質(zhì)消耗平均在5 kg,有時(shí)甚至更高,但這在較增設(shè)TBS前(7~8kg/t)有了很大程度的提高。介質(zhì)消耗居高不下是擺在我礦洗煤廠面前的一大難題。
2. 影響該洗煤廠介耗的因素
?。?)磁鐵礦粉質(zhì)量管理。我礦洗煤廠用作加重質(zhì)的磁鐵礦粉,真密度為4.5g/cm3,磁性物含量為98.9%(剛做過檢測(cè))符合重介洗煤廠對(duì)磁鐵礦粉的要求,但水分含量相對(duì)較高為16.5%(中國(guó)神華神東煤炭集團(tuán)洗選中心對(duì)磁鐵礦粉水分的考核指標(biāo)為≤8% )。
磁鐵礦粉水分對(duì)介耗也是有影響的。案例:神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔洗煤廠采用抓斗機(jī)直接將介質(zhì)加于合介桶,如果水分高,會(huì)使介質(zhì)結(jié)團(tuán)成塊,不僅造成加介困難,而且,介質(zhì)進(jìn)入懸浮液中難于分散,造成懸浮液不穩(wěn)定,集控中心顯示的合介桶磁性物含量會(huì)相對(duì)較低,即配置相同密度的重介質(zhì)磁鐵礦粉水分越大所需要的磁鐵礦粉越多。特別是在冬天,介質(zhì)送來時(shí)經(jīng)過較遠(yuǎn)的路程,如果水分太大,磁鐵礦粉會(huì)凍結(jié)成塊,影響更大。
(2)生產(chǎn)技術(shù)管理。①該洗煤廠在增設(shè)TBS后小時(shí)入洗量明顯增加,但其它設(shè)備并沒有相應(yīng)的擴(kuò)能,生產(chǎn)能力適應(yīng)不了目前的上煤量造成介質(zhì)的損失。案例:201原煤皮帶的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為460t/h,現(xiàn)在的上煤量集控室數(shù)據(jù)都在600t/h左右,按201皮帶秤17%的誤差計(jì)算,實(shí)際上煤量為498t/h,高于原來的設(shè)計(jì),造成合介桶經(jīng)常外溢造成鐵粉損失。②磁鐵礦粉的添加位置。目前該選煤廠磁鐵礦粉添加位置有兩處一處加入合介桶,另一處加入精煤稀介桶磁選機(jī)入料。通過加入磁選機(jī)入料來凈化磁鐵礦粉中的煤泥此方法合理,但在添加磁鐵礦粉時(shí)精煤稀介桶磁選機(jī)處理量明顯不足,造成鐵粉進(jìn)入尾礦中損失。③生產(chǎn)過程中的控制,生產(chǎn)中應(yīng)多利用分流器來提高合介桶中的磁性物含量,分流器的作用是用來分離出脫介篩下介質(zhì)中的煤泥,從而提高合介桶中的磁性物相對(duì)含量,使磁鐵礦粉很好的循環(huán)利用。
?。?)煤質(zhì)管理。該洗煤廠入洗原煤以礦自身出產(chǎn)的原煤和外購(gòu)原煤為主,入洗的原煤煤質(zhì)變化比較大,需要及時(shí)的了解原煤煤質(zhì)及可選性的變化情況,煤質(zhì)的變化對(duì)密度的影響很大,從而影響介質(zhì)的消耗量。當(dāng)入洗的原煤泥含量增大時(shí),會(huì)影響脫介的效果,造成產(chǎn)品帶介率高。
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